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數(shù)控機(jī)床加工精度異常故障的維護(hù)
發(fā)布時(shí)間:2017-05-20 14:45:28    點(diǎn)擊次數(shù):26

1.系統(tǒng)參數(shù)發(fā)生變化或改動(dòng)系統(tǒng)參數(shù)主要包括機(jī)床進(jìn)給單位、零點(diǎn)偏置,、反向間隙等等。例如SIEMENS,、FANUC數(shù)控系統(tǒng),,其進(jìn)給單位有公制和英制兩種。機(jī)床修理過程中某些處理,,常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變化,,故障處理完畢應(yīng)作適時(shí)地調(diào)整和修改;另一方面,由于機(jī)械磨損嚴(yán)重或連結(jié)松動(dòng)也可能造成參數(shù)實(shí)測(cè)值的變化,,需對(duì)參數(shù)做相應(yīng)的修改才能滿足機(jī)床加工精度的要求,。 
  2.機(jī)械故障導(dǎo)致的加工精度異常一臺(tái)THM6350臥式加工中心,采用FANUC0i-MA數(shù)控系統(tǒng),。一次在銑削汽輪機(jī)葉片的過程中,,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切),。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的,。機(jī)床在點(diǎn)動(dòng)、MDI操作方式下各軸運(yùn)行正常,,且回參考點(diǎn)正常,;無任何報(bào)警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除,。分析認(rèn)為,,主要應(yīng)對(duì)以下幾方面逐一進(jìn)行檢查。1)檢查機(jī)床精度異常時(shí)正運(yùn)行的加工程序段,,特別是刀具長度補(bǔ)償,、加工坐標(biāo)系(G54~G59)的校對(duì)及計(jì)算。2)在點(diǎn)動(dòng)方式下,,反復(fù)運(yùn)動(dòng)Z軸,,經(jīng)過視、觸,、聽對(duì)其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)診斷,,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動(dòng)聲音異常,特別是快速點(diǎn)動(dòng),,噪聲更加明顯,。由此判斷,機(jī)械方面可能存在隱患,。3)檢查機(jī)床Z軸精度,。用手脈發(fā)生器移動(dòng)Z軸,(將手脈倍率定為1%26times;100的擋位,,即每變化一步,,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動(dòng)情況,。在單向運(yùn)動(dòng)精度保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動(dòng),,手脈每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動(dòng)的實(shí)際距離d=d1=d2=d3%26hellip;=0.1mm,,說明電機(jī)運(yùn)行良好,,定位精度良好,。而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動(dòng)位移的變化上,可以分為四個(gè)階段:①機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);②表現(xiàn)出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1),;③機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際未移動(dòng),,表現(xiàn)出最標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;④機(jī)床運(yùn)動(dòng)距離與手脈給定值相等(斜率等于1),,恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動(dòng),。無論怎樣對(duì)反向間隙(參數(shù)1851)進(jìn)行補(bǔ)償,其表現(xiàn)出的特征是:除第③階段能夠補(bǔ)償外,,其他各段變化仍然存在,,特別是第①階段嚴(yán)重影響到機(jī)床的加工精度。補(bǔ)償中發(fā)現(xiàn),,間隙補(bǔ)償越大,,第①段的移動(dòng)距離也越大。分析上述檢查認(rèn)為存在幾點(diǎn)可能原因:一是電機(jī)有異常,;二是機(jī)械方面有故障,;三是存在一定的間隙。為了進(jìn)一步診斷故障,,將電機(jī)和絲杠完全脫開,,分別對(duì)電機(jī)和機(jī)械部分進(jìn)行檢查。電機(jī)運(yùn)行正常,;在對(duì)機(jī)械部分診斷中發(fā)現(xiàn),,用手盤動(dòng)絲杠時(shí),返回運(yùn)動(dòng)初始有非常明顯的空缺感,。而正常情況下,,應(yīng)能感覺到軸承有序而平滑的移動(dòng)。經(jīng)拆檢發(fā)現(xiàn)其軸承確已受損,,且有一顆滾珠脫落,。更換后機(jī)床恢復(fù)正常。 
  3.機(jī)床電氣參數(shù)未優(yōu)化電機(jī)運(yùn)行異常一臺(tái)數(shù)控立式銑床,,配置FANUC0-MJ數(shù)控系統(tǒng),。在加工過程中,發(fā)現(xiàn)X軸精度異常,。檢查發(fā)現(xiàn)X軸存在一定間隙,,且電機(jī)啟動(dòng)時(shí)存在不穩(wěn)定現(xiàn)象。用手觸摸X軸電機(jī)時(shí)感覺電機(jī)抖動(dòng)比較嚴(yán)重,,啟停時(shí)不太明顯,,JOG方式下較明顯。分析認(rèn)為,,故障原因有兩點(diǎn),,一是機(jī)械反向間隙較大;二是X軸電機(jī)工作異常,。利用FANUC系統(tǒng)的參數(shù)功能,,對(duì)電機(jī)進(jìn)行調(diào)試。首先對(duì)存在的間隙進(jìn)行了補(bǔ)償,;調(diào)整伺服增益參數(shù)及N脈沖抑制功能參數(shù),,X軸電機(jī)的抖動(dòng)消除,機(jī)床加工精度恢復(fù)正常,。 
  4.機(jī)床位置環(huán)異?;蚩刂七壿嫴煌滓慌_(tái)TH61140鏜銑床加工中心,數(shù)控系統(tǒng)為FANUC18i,,全閉環(huán)控制方式,。加工過程中,發(fā)現(xiàn)該機(jī)床Y軸精度異常,,精度誤差最小在0.006mm左右,,最大誤差可達(dá)到1.400mm。檢查中,,機(jī)床已經(jīng)按照要求設(shè)置了G54工件坐標(biāo)系,。在MDI方式下,以G54坐標(biāo)系運(yùn)行一段程序即%26ldquo;G90G54Y80F100,;M30,;%26rdquo;,待機(jī)床運(yùn)行結(jié)束后顯示器上顯示的機(jī)械坐標(biāo)值為%26ldquo;-1046.605%26rdquo;,,記錄下該值,。然后在手動(dòng)方式下,將機(jī)床Y軸點(diǎn)動(dòng)到其他任意位置,,再次在MDI方式下執(zhí)行上面的語句,,待機(jī)床停止后,發(fā)現(xiàn)此時(shí)機(jī)床機(jī)械坐標(biāo)數(shù)顯值為%26ldquo;-1046.992%26rdquo;,,同第一次執(zhí)行后的數(shù)顯示值相比相差了0.387mm,。按照同樣的方法,將Y軸點(diǎn)動(dòng)到不同的位置,,反復(fù)執(zhí)行該語句,,數(shù)顯的示值不定。用百分表對(duì)Y軸進(jìn)行檢測(cè),,發(fā)現(xiàn)機(jī)械位置實(shí)際誤差同數(shù)顯顯示出的誤差基本一致,,從而認(rèn)為故障原因?yàn)閅軸重復(fù)定位誤差過大。對(duì)Y軸的反向間隙及定位精度進(jìn)行仔細(xì)檢查,,重新作補(bǔ)償,,均無效果,。因此懷疑光柵尺及系統(tǒng)參數(shù)等有問題,但為什么產(chǎn)生如此大的誤差,,卻未出現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警信息呢,?進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),該軸為垂直方向的軸,,當(dāng)Y軸松開時(shí),,主軸箱向下掉,造成了超差,。對(duì)機(jī)床的PLC邏輯控制程序做了修改,,即在Y軸松開時(shí),先把Y軸使能加載,,再把Y軸松開,;而在夾緊時(shí),先把軸夾緊后,,再把Y軸使能去掉,。調(diào)整后機(jī)床故障得以解決。

 

信息來源:冷彎生產(chǎn)線